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漳縣公司1號水泥磨提產(chǎn)增效成效顯著
發(fā)布日期:2015-02-13作者:jtdqgzb點擊量:2590次
本網(wǎng)訊 2014年,漳縣公司把提高水泥磨機臺時作為“窯磨提產(chǎn)”活動的首要攻關(guān)任務(wù)來抓,通過不斷加強生產(chǎn)管理與工藝操作,開展技術(shù)改造和勞動競賽等活動,提高水泥磨臺時產(chǎn)量,穩(wěn)定水泥質(zhì)量保產(chǎn)量,滿足市場需求。截止2014年12月底,漳縣公司1號水泥磨機綜合臺時同比提高15.24t/h,同比增長8.53%;水泥綜合電耗同比下降2.35度/噸。
2014年年初,漳縣公司技術(shù)人員經(jīng)過分析,總結(jié)了1號水泥磨機存在的問題:主要有選粉機效率較低,45um的細粉有一半以上回磨里重復(fù)研磨;磨機二倉沒有安裝活化環(huán),流速偏快,出磨成品率較低;磨機研磨能力仍然偏弱,磨機進出口物料的比表面積變化不大;入磨熟料質(zhì)量不穩(wěn)定。
針對這些問題,漳縣公司及藍奧公司技術(shù)人員對1號水泥磨機進行分析論證,提出解決方案。即,將現(xiàn)有的1號線原有SX4000型0-Sepa選粉機更換為綿陽藍奧公司新開發(fā)的TUS4000雙分級高效選粉機。經(jīng)測算,在保證水泥質(zhì)量不發(fā)生變化的條件下,選粉機分選效率提高達70-80%以上,1號水泥磨P.O42.5水泥臺產(chǎn)提產(chǎn)至210t/h(比表面積:340-380m2/kg)。
與此同時,漳縣公司還開展了其他9項技術(shù)改造工作,有效地提升了磨機的運轉(zhuǎn)效率。一是更換計量秤,解決了提產(chǎn)后的量程,穩(wěn)定了計量數(shù)據(jù)。二是更換磨內(nèi)一倉的磨頭護板、隔倉板、出磨篦板,并對一倉進行重新級配補球。三是將輥壓機進料裝置改造為第四代裝置,整修V型選粉機打散板,在二倉內(nèi)安裝 “活化襯板”,減小磨內(nèi)物料流速,提高磨內(nèi)粉磨能力。四是更換成品收塵和磨尾收塵的濾袋部,對系統(tǒng)的各漏風(fēng)點進行了全面的密封堵漏。五是摸索找出了穩(wěn)定滑閥和荷重的控制有效手段,調(diào)整了輥壓機輥縫間隙、中心下料器和輥子間距離到最佳位置,有效解決了輥壓機喂料不穩(wěn)導(dǎo)致輥壓機電流波動大、止料放料頻繁、超流跳停等嚴重影響臺產(chǎn)的問題。六是加大對收塵器的管理,及時檢修電磁閥、脈沖閥、汽缸、收塵袋等,優(yōu)化噴吹、清灰時間,將收塵器清灰時間由15分鐘調(diào)整為10分鐘,收塵器壓差明顯降低,減少收塵器阻力,磨頭冒灰現(xiàn)象基本消除,系統(tǒng)通風(fēng)情況顯著改善。七是加強水泥窯的煅燒管理,保證熟料結(jié)粒;強化篦冷機操作,提高篦冷機的冷卻效率,嚴格控制出篦冷機熟料溫度不超過110度,改善熟料易磨性,打磨時間由34-36分鐘降到28-30分鐘;熟料放庫采用多點放料方式,熟料質(zhì)量更加均勻,緩解了不同熟料對輥壓機做功帶來的不利影響。八是調(diào)整混合材的摻加結(jié)構(gòu),用干火山質(zhì)混合材(頁巖)代替水分較大的濕排灰等混合材,提高臺時。九是改變助磨劑類型。此外,漳縣公司水泥部優(yōu)化中控操作,加強巡檢,有效減少了設(shè)別的故障率和臨停次數(shù),確保了水泥磨臺時提高和電耗大幅下降,水泥綜合電耗降至98.31度/噸。
經(jīng)過七個月的調(diào)試運行,漳縣公司1號水泥磨選粉機選粉效率比以前提高了20-30%以上,1號水泥磨臺時產(chǎn)量提高了15-20%,最高達到了220噸/小時。2014年11月底,漳縣公司1號水泥磨機臺時產(chǎn)量同比提高了34.35 t/h,不僅超過設(shè)計產(chǎn)量,而且連續(xù)三個月達到股份公司第二階段提產(chǎn)考核指標。(李拓)