紅古公司六大措施提高熟料28天強度
發布日期:2014-05-27作者:jtdqgzb點擊量:3539次
本網訊 5月12日,紅古公司針對兩臺1000T/D熟料生產線28天強度偏低的問題,召開專題研討會,分析原因,制定措施,解決問題。
與會工藝技術人員結合近期原燃材料、生料配料、水泥窯煅燒等多方面的數據,陳述了各自的觀點,并提出了具體措施。一是加強原燃材料進廠質量管理,控制熟料有害成分。針對紅古石灰石氧化鎂(MgO)含量高的問題,通過提高民樂和民和石灰石比例量,力爭將石灰石氧化鎂(MgO)含量控制在1.5%以下,熟料中氧化鎂(MgO)含量控制在2.0%以下。二是優化配料方案。通過增加熟料中的硅酸鹽礦物,減少熟料中的溶劑礦物,為水泥窯的煅燒提供條件,從而減少黃心料,逐步提高熟料強度。三是加強工藝操作管理。通過提高出磨生料氧化鈣(CaO)合格率,穩定入窯生料,合理應用風煤料,加強篦冷機操作管理,實現熟料快冷,避免C3S的晶轉反應。四是提高窯速。將窯速控制在3.00rpm以上有利于窯內熱交換,有利于熟料結粒變小,利于熟料強度。五是加強篦冷機正常維護。對篦冷機進行密封堵漏,加強熟料冷卻效果。六是加強原煤管控力度。對原煤進廠實施全面監控,發熱量穩定在5200千卡左右,全硫控制在0.8%之內,確保熟料中三氧化硫含量在0.6%之內。(徐梅花 金玉艷)
與會工藝技術人員結合近期原燃材料、生料配料、水泥窯煅燒等多方面的數據,陳述了各自的觀點,并提出了具體措施。一是加強原燃材料進廠質量管理,控制熟料有害成分。針對紅古石灰石氧化鎂(MgO)含量高的問題,通過提高民樂和民和石灰石比例量,力爭將石灰石氧化鎂(MgO)含量控制在1.5%以下,熟料中氧化鎂(MgO)含量控制在2.0%以下。二是優化配料方案。通過增加熟料中的硅酸鹽礦物,減少熟料中的溶劑礦物,為水泥窯的煅燒提供條件,從而減少黃心料,逐步提高熟料強度。三是加強工藝操作管理。通過提高出磨生料氧化鈣(CaO)合格率,穩定入窯生料,合理應用風煤料,加強篦冷機操作管理,實現熟料快冷,避免C3S的晶轉反應。四是提高窯速。將窯速控制在3.00rpm以上有利于窯內熱交換,有利于熟料結粒變小,利于熟料強度。五是加強篦冷機正常維護。對篦冷機進行密封堵漏,加強熟料冷卻效果。六是加強原煤管控力度。對原煤進廠實施全面監控,發熱量穩定在5200千卡左右,全硫控制在0.8%之內,確保熟料中三氧化硫含量在0.6%之內。(徐梅花 金玉艷)